
2025年7月至8月,氣化中心與儀表中心組建專項攻堅團隊,歷經兩個月的緊密協作,圓滿完成C高壓煤漿泵聯鎖、控制系統優化及全流程測試工作。作為氣化裝置的“核心動力源”,C高壓煤漿泵此次優化既精準破解了原有系統痛點,也為跨部門技術協作樹立了高效典范。 直面系統痛點 破解多項長期運行隱患 此前,C高壓煤漿泵控制系統因長期運行,逐漸暴露出多項風險隱患。核心聯鎖環節中,有11項關鍵參數均采用單點觸發邏輯,一旦傳感器或信號線路異常,極易引發“誤跳車”導致生產中斷,或者“拒動作”造成設備超壓、缺油等安全問題。同時,現場PLC控制柜存在柜體密封問題,粉塵與濕氣滲入易影響內部接線端子、繼電器等元器件;中間接線箱防護等級不足;推進液系統8臺電磁閥均為單閥運行,出現問題后會直接觸發跳車,影響生產穩定性。 聯合攻堅部署 精準施策破解技術難題 為早日徹底解決以上隱患,確保系統長周期穩定運行,7月初,兩家中心啟動聯合攻堅。氣化中心作為工藝主導方,全面梳理C高壓煤漿泵近一年運行數據,提供關鍵工藝參數,明確“聯鎖動作需兼顧安全性與生產連續性”的核心需求;儀表中心發揮專業優勢,牽頭制定11項聯鎖改造方案,針對不同參數特性設計差異化優化邏輯。將出口壓力高高等改為“三取二”冗余設計;潤滑油泵與電流信號組合,采用“二取二”邏輯,調整變頻器信號邏輯降低誤報,優化速度設置點控制精度。 配套系統升級 提升監控預警與設備可靠性 此外,儀表中心還推進多項配套優化。加裝通訊模塊,將PLC所有運行信號接入DCS系統并生成歷史曲線,實現壓力、流量等參數的實時監控與提前預警;升級現場中間接線箱,為推進液系統電磁閥加裝專用防爆控制柜,將單閥運行改為雙閥并聯設計,即便單閥異常,另一臺閥門也能立即投入工作,杜絕因電磁閥問題引發的跳車隱患。 精細施工與測試 確保優化效果達標 施工過程中,兩家中心采用“分時作業、精準施工”模式,最大限度減少對生產的影響。氣化中心工藝人員全程旁站,協助確定壓力取壓點位置,避免影響煤漿輸送效率;儀表中心技術人員精準安裝新增壓力變送器,反復調試聯鎖邏輯,確保信號采集準確、響應及時。8月下旬,優化項目進入測試階段,團隊通過聯動測試驗證,最終所有測試項目均達標,C高壓煤漿泵優化系統完全滿足設計要求。 此次優化不僅大幅降低設備異常與跳車風險,延長元器件使用壽命,更將運維模式從“事后維修”推向“事前預防”。氣化中心與儀表中心將持續深化協作機制,聚焦設備運行痛點,以技術升級為抓手,為裝置的長周期安全穩定運行奠定堅實基礎。(氣化分廠 張向軍)