
近日,氣化分廠緊密圍繞公司安全環保與生產目標,以“穩運行、保安全、提效能”為主線,順利完成A氣化爐單系統檢修及配套設備設施維護工作,分廠以攻堅克難的團隊精神和精益化管理,為裝置長周期穩定運行打下堅實基礎。 聚焦緊盯安環目標 筑牢檢修安全防線 本次檢修,氣化分廠緊緊圍繞安全環保核心,全方位夯實安環基礎,確保檢修任務安全順利推進。以“零事故、零污染”為檢修目標,提前謀劃,制定檢修方案。在方案規劃階段,著重強化風險辨識工作,對檢修過程中可能出現的各類安全風險和環境污染因素進行全面、細致地梳理,同時加強過程管控,為后續檢修工作的順利開展提供堅實保障。檢修期間,嚴格執行“油布不落地、廢料不滯留”的環保要求。從檢修設備的拆卸、零部件的存放,到維修過程,安排專人負責廢料清理與收集。對于產生的廢液,按照環保標準規范處置,形成完整的環保閉環管理,杜絕環境污染。安全保障方面,對動火、高處作業等特殊環節實施點對點專職監護,壓實“片區責任制”,要求技術員每日排查,發現問題及時處置。檢修結束后,嚴格執行“工完料凈場地清”,確保無安全隱患遺留。 深度檢修管道升級 保障設備穩定運行 關鍵設備深度檢修,消除潛在風險。氣化分廠對A氣化爐爐磚進行細致測量,全面拆檢維護渣水系統等核心設備。同步更換12件易受沖刷的壓力管道管件,對4處出現減薄沖刷的管線予以更換,大幅降低泄漏風險,有效延長管線使用壽命。同時,深入排查并徹底消除潛在隱患,更換6臺手動閥門,精準檢測出4臺內漏儀表閥門,為工藝系統的穩定運行筑牢堅實基礎。 針對易積灰、結垢的工藝管道及設備,運用高壓清洗技術深度清潔,確保設備內部潔凈度達到最優。氣化分廠高度重視高壓灰水換熱器這一設備的清理效果,通過組織三方聯合驗收,嚴格把控清理質量,從根源上恢復設備性能,有效提高整體運行效率,為企業高效生產提供有力支撐。 實施“三步走”策略 精細優化生產組織 錯峰作業,巧解時間與空間難題。氣化分廠積極探索、創新實踐,以“三步走”策略為核心,全力保障檢修工作高效開展。面對氣化爐中修期間時間緊迫、任務繁重的嚴峻挑戰,分廠創新采用“錯峰作業”模式。經過細致分析與合理安排,將管道預制工作有序轉移至固定動火區,充分利用其安全便利的環境優勢,避免在主檢修區域造成作業擁堵。同時,將檢測工作安排在夜間進行,有效利用非生產高峰時段,實現空間與時間的雙重錯峰。這一舉措不僅提高了場地和設備的利用率,極大減少了不同作業之間的相互干擾,還為檢修工作爭取了寶貴時間,確保了各項任務得以有序穩步推進。 引入先進技術,提升檢修精準度與安全性。為了進一步優化檢修流程,氣化分廠積極引入內窺鏡檢查等先進技術。內窺鏡檢查憑借其獨特的優勢,能夠深入設備內部,對關鍵部位進行直觀、細致的觀察,無需人員頻繁進入受限空間,在便捷檢查的同時,顯著降低了人員于受限空間的暴露頻次,有效保障了檢修人員的人身安全。新技術的應用不僅提高了檢查的準確性和效率,還為及時發現設備潛在問題提供了有力支持,使檢修工作更加精準、高效。 黨員帶頭查隱患,全員協作促檢修。在檢修過程中,黨員充分發揮先鋒模范作用,主動以身作則,沖鋒在檢修一線。他們積極探查管道、設備缺陷,仔細排查每一個可能存在的安全隱患,累計查出潛在隱患22處,并及時推動隱患同步消除,為設備的安全穩定運行奠定了堅實基礎。黨員的帶頭行動激發了全體員工的工作熱情和協作意識,形成了全員積極參與、高效協作的良好氛圍。在高壓清洗工作中,大家密切配合,做到完成一處清洗,隨即進行檢查,檢查合格后立即封閉,環環相扣、緊密銜接,極大地提高了工作效率,有效縮短了檢修工期。 通過本次檢修,氣化分廠不僅保障了設備的穩定運行,還在安全環保、生產組織等方面積累了寶貴經驗。接下來,分廠將繼續秉持“穩運行、保安全、提效能”的理念,不斷優化工作流程,提升管理水平,為公司的持續發展再立新功。(氣化分廠 楊軍輝 岳婉)